试验设备的故障分析
发表时间:2018-07-23浏览次数:
1)试验设备能够制冷,说明外部因素-冷却水的问题可以排除。
2) 由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验设备运行过程中是否能够正常启动,压缩机在试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电气线路正常,电气系统方面也没有问题。
3) 电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的排气和吸气压力,发现主机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽真空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。
4) 为确定故障原因,结合试验设备的控制过程进一步确认故障原因,该试验设备拥有两套制冷机组,一为主机组,另一为辅助机组。在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组的R23泄漏,会使主机组制冷效果不大,由于降温过程中,两组机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而只是降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验设备内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。至此,已确认为产生故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
5) 对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现是一热气旁通电磁阀的阀杆开裂了一约1cm的细缝。更换此电磁阀后,对系统重新充氟,系统运行正常。由上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是由易至难,先"外"后"里",先"电气"后"制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验设备的原理和工作过程是分析故障和判断故障的基础。